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回转窑压条频繁掉落的解决措施

1970-01-01
回转窑压条频繁掉落的解决措施 我公司提供的两条2000t/d熟料生产线,1号和2号分别于2007年12月和2008年8月投运,配套回转窑规格为Φ4.0×60m,三档支撑,轮带为浮动实实心矩形轮带,轮带两侧各焊有8块压条以限制轮带的轴向窜动。2014年3月发现2号线回转窑Ⅲ档轮带压条开始掉落,随后几个月压条掉落更加频繁,生产系统也因此频繁开停机,严重影响设备运转率。本文就回转窑压条频繁掉落的原因进行分析,并介绍解决措施。 1 原因 1.1轮带与筒体垫板间隙过大 我公司生产的回转窑采用浮动轮带支撑窑筒体,轮带是实心矩形断面活套套在筒体上,加固窑筒体,见图1。轮带与筒体之间均匀分布着32块垫板,避免轮带内表面与筒体外表面直接接触。图2为浮动轮带与垫板结构示意图。表1为Ⅲ档原垫板 的主要尺寸及块数。在回转窑运转过程中,筒体、轮带和垫板之间留有一定的间隙。表2为轮带内径与垫板外径之间的间隙,这样必然引起轮带与筒体垫板之间产生滚动和滑移。我公司生产的回转窑已运转仅年,垫板与轮带内圈均有不同程度的磨损,使轮带起不到加固筒体作用,造成筒体横截面变形增大,同时轮带和垫板之间产生很大滑移,已超过极限值,致使限制轮带轴向窜动的压条频繁被推掉。 1.2轮带内表面和垫板外表面的磨损较大 轮带内表面与垫板外表面之间为干摩擦,也就是轮带内表面与垫板外表面之间未加任何润滑剂,导致轮带内表面和垫板外表面之间未加任何润滑剂,导致轮带内表面和垫板外表面的磨损较大。 2解决措施 为解决回转窑压条频繁掉落的故障,必须恢复轮带内表面与垫板外表面之间的间隙,使回转窑在运转过程中轮带刚好箍在筒体垫板上,降低垫板与轮带的磨损,如直接更换轮带与原垫板,不仅维修费用高,而且工程量大。公司采取增加垫板的厚度和使用轮带专用耐高温固体润滑剂以予解决。 2.1增加垫板的厚度 我们对2线三档轮带内径与垫板外径在筒体顶部的间隙进行测量,测量数据见表3 根据表3数据计算我公司2线回转窑三档轮带内表面与垫板外表面在顶部的间隙平均值为41.31mm,一半为20.66mm。由表2可以看出三档轮带内表面与垫板外表面的间隙范围为5mm,7mm,而三档原垫板的厚度为42mm。经计算,并考虑到垫板安装时存在一定的弧度,最后决定将垫板的厚度增加至59mm,长度和宽度保持不变。 2.2增加轮带专用耐高温固体润滑剂 为减轻轮带内表面与垫板的磨损,我在轮带内表面增加轮带专用耐高温固体润滑剂,这种润滑剂借助筒体表面的热度,将熔化的固体润滑成分留在滑动面上,见图3. 轮带内表面与垫板外表面的磨损减少,轮带滑移量的增加就会减缓,也就可以防止压条被轮带推掉,另外也延长轮带的垫板的使用寿命。 3结束语 更换加厚的垫板和使用轮带专用耐高温固体润滑剂后,回转窑压条掉落的现象至今未出现,保证了水泥厂的生产连续安全运行,除此之外还减缓了轮带内表面与垫板外表面的磨损,延长轮带的使用寿命,降低了生产成本。
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鹏飞就中卸烘干磨、立磨和辊压机生料终粉磨方案比较

1970-01-01
引言 目前生料制备中有中卸烘干磨、立磨、辊压机3种方式。由于管磨机能耗较高(单位电耗22~26kwh/t),国内新建生产线大多采用立磨粉磨以节约能耗(单位电耗18kwht/t左右),但是立磨在维护、操作方面的难度又远远高于中卸磨。随着人们节能意识的提高,近几年辊压机作为一种新的生料制备方式而备受青睐。辊压机用于生料终粉磨,不但节能效果优于立磨,且操作和维护都较容易。以某水泥集团为例,在江西亚东及四川亚东均采用了辊压机终粉磨系统,单位电耗11.5kwh/t,取得了良好的节能效果。本文以2500t/d生产线为例,对中卸烘干磨、立磨和辊压机3种生料终粉磨方案进行比较。 1        3种生料终粉磨系统的工艺特点 1.1  中卸烘干磨系统        中卸烘干磨终粉磨生料工艺流程图见图1. 中卸烘干磨的电耗无法与立磨相比,但其对物料硬度的适应性较立磨强、运行可靠、烘干效果好、设备维护较简便。中卸烘干磨的投资低,维护及管理工作难度较小,设备运转率高,采用中卸烘干磨系统有利于发挥工厂的优势,缩短调试时间,尽快产生效益,便于生产管理。中卸烘干磨系统正常生产时操作较为简单,但是在调试初期非常容易发生出磨斜槽堵料等问题,需要在负荷试车的各个阶段区别不同情况采取相应措施。主要监控参数有:磨机主电动机电流、磨机差压、磨机进口负压、磨机风机电流、出磨斗式提升机电流、磨机出口温度和生料入库斗式提升机电流等。 1.2  立磨系统       立磨终粉磨生料工艺流程见图2. 立磨系统集粉磨、烘干、选粉等功能于一体,具有高效节能、布置紧凑、占地面积小、噪音低、工艺流程简单、工人劳动强度低和可露天布置的特点,是今年来在生料粉磨系统中获得了广泛采用的新型粉磨系统。其主要监控参数有:磨机差压、磨机振动值、料层厚度、张紧压力、磨机进口负压、磨机主电机电流、循环风机电流、外循环斗式提升机电流、磨机出口温度和生料入库斗式提升机电流等。运行操作过程中应当在充分理解和掌握每个参数所表征意义的前提下,针对具体情况灵活调控,立磨的调试是首次带负荷前需要烘磨、布料等,一旦正常时提高产量较易。 1.3  辊压机系统 辊压机终粉磨生料工艺流程图见图3. 相比于球磨机单点接触粉碎的粉磨原理,辊压机与立磨之所以节能,完全是由于采用料磨粉碎的原料,即物料是作为一层或一个料床得到粉碎,料床在高压下导致颗粒集体破碎、断裂。与立磨相比,辊压机的料床压强约为立磨的10倍,因此辊压机总的高压作用小,产生的细粉具有微裂纹,同时细粉颗粒形状均为针状或片状,生料易烧性更好。主要监控参数有:辊压机动/定辊压力、料饼厚度(左右辊缝)、辊压机动/定辊电动机电流、VSK选粉机进口和出口负压、循环风机电流、外循环斗式提升机电流、VSK选粉机入口温度和生料入库斗式提升机电流等。运行操作过程中要特别注意辊压机上部小仓重的稳定,入辊压机的物料水分和粒度,当入辊压机的物料细粉含量过高时辊压机会急剧爆振,原材料中含有粘土时要注意其水分含量,塑性过高时易黏附辊面,造成挤压效果下降。 2   3种生料终粉磨系统的综合对比     3种生料终粉磨系统主机设备对比见表1,单位电耗、投资及技术经济分析见表2。 3  结束语     由表1和表2可看出,辊压机方案比中卸烘干磨方案投资高701万元,比立磨方案投资高89万元,但辊压机方案比中卸烘干磨方案系统电耗低11.6KWh/t比立磨方案系统电耗低5.7kwh/t,2500t/d生产线年消耗生料约130万吨,选用辊压机终粉磨生料,比选中卸烘干磨年节电1508元/kwh计,与选用中卸烘干磨相比年节电费用754万元,比选用立磨年节电费用370.5万元。当然具体选择哪种粉磨方案,要根据使用原材料的性质而定。根据我们多年的调试和生产经验,一般原材料易磨性好、水分较大的可考虑选用中卸烘干磨;易磨性差、水分适中的可以考虑选择辊压机终粉磨。
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回转窑轮带挡铁的复位加固处理

1970-01-01
1存在的问题 我公司Φ4.8×74m回转窑,一档轮带窑尾侧挡铁于2013年出现一块脱落,一直未处理。后相继又有挡铁开焊脱落,轮带偏移托轮向窑尾方向窜动,窜动量在50mm,严重影响窑安全运行。为此进行了定检加固处理,效果都不理想,运行一段时间仍出现挡铁脱落现象,于是利用2014年1月大修时间进行彻底处理。 2 原因分析及处理措施 该轮带挡铁脱落原因分析如下: (1)定检或临停时间短,窑筒体温度高,焊接质量不能保证,而且挡铁受力不匀。 (2)挡铁与轮带端面,轮带内部与固定垫板润滑不足,产生干摩擦是导致挡铁脱落的主要原因。 (3)液压挡轮开停不及时,不能自动,挡铁单方面受力大。 处理措施如下: (1)轮带复位。用四块300mm×300mm×16mm的钢板均匀布焊在一档轮带窑尾侧距轮带500mm处,作为支撑千斤顶的底座。 将50t螺旋千斤顶放置在支撑底座上,向窑头方向顶轮带,见图1,顶出5~10mm;然后在千斤顶和轮带接触位置的筒体上,焊一个100mm×100mm固定支座,该支座要紧贴轮带侧面,目的是防止松顶后顶出的间隙自行复位。然后送掉螺旋顶,用辅传转窑,千斤顶位置在另外三个支撑底座上,重复上述步骤,完成一圈。再依次顶第二圈,第三圈,直至复位。   (2)焊接挡铁。焊挡铁前用氧气乙炔对挡铁进行打坡口,磨光机打磨露出金属光泽,用J507焊条烘干2h,直流反接,采用平焊一层都要清理干净药皮,防止夹渣焊不透,每一块挡铁加焊4个三角加固筋,以提高强度。 施工后,将焊接的所有底座等多余部分割除打磨,恢复原状。 生产过程中建议进行以下维护: (1)每班使用二硫化钼,对轮带端面两侧进行涂抹保证润滑,减少轮带与挡铁的摩擦和磨损。 (2)使用轮带专用润滑油,对轮带内部定期打油润滑,减少轮带内部与垫板的摩擦。 (3)恢复液压挡轮电气部分,使液压挡轮实现自动控制,避免回转窑在同一位置长时间运行。 经过此次检修后,运行至今再没有出现挡铁脱落现象,为窑的安全运转提供了保障。
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【干货】水泥磨台时产量低原因分析及处理方法

1970-01-01
摘要:TNGG水泥厂二期水泥粉磨系统六七号磨机于2009年三月份先后开启投料投入正常生产,经过近五个月的运转,台时产量始终不尽人意,额定150t/h吨的台时产量始终在120~130t/h左右徘徊,比表面积尚能稳定在340~350m2/kg,根据这两台磨机的状况我们进行了细致的总结与分析,采取了有效的措施,使台时稳定在合同约定的产量,保证了考核工作的顺利结束。 一 磨机及级配的简单介绍: 1、TNGG水泥厂水泥粉磨系统设备采用的是Φ4.2×13m的中长两仓磨机,中间采用的是组合式隔仓板,双隔仓由篦板和盲板组成,中间设有提升扬料装置。系强制排料,流速较快,不受隔仓前后填充率的影响,即使前仓料位低亦能顺利的排料。所以便于磨内调整填充率和配球,非常适于头仓,特别是圈流磨。因为圈流磨物料量多,及时排出,使球料比不至于过大,以利于冲击力的发挥,但是双隔仓占得容积大,通风阻力大。辊压机采用的是HFCG140-80;打散机采用的是SF600/140;此打散分级设备是合肥院的专利产品。此系统磨机的钢球级配见下表:  表1 球磨机设备厂家提供的钢球级配   1 、生产期间两台磨机入打散机的溜子经常堵塞,堵塞严重时要停磨处理很长时间,打散分级机的转速已经提到800/min转左右,正常状况下分级机的转速控制在300~500/min转就可以轻松的满足生产。转速提的非常高但是稳流仓的料位仍然在缓慢上涨,不得不减料使其稳定在一个范围内,磨内喂不进去物料磨机基本属于空负荷运转状态。研磨体及衬板的消耗量很大,这种状况对设备的长期安全运转极其不利。入打散机内部检查发现,内筒锥体两排筛板堵塞严重,磨机的入磨物料主要是靠分级机风轮的风力分选,使细粉物料的运动状态改变产生较大的偏移落入内锥筒与外锥筒之间被收集入磨。粗颗粒的物料运动状态较小而落入内筒被收集,内锥体下的两排筛板筛下物料小于2mm的入磨大于2mm的返回辊压机继续挤压,其筛板筛下的物料占入磨物料的60%左右。提高风轮的转速来调整入磨物料,只能是占入磨比例的30 %左右,筛板堵塞入磨物料的量势必减少,打散机循环负荷加大,所以转速提的再高作用也不是很大,只能是损坏设备降低磨机的运转率。也考虑到把锥体6mm筛板更换为8mm的,但是考虑到一旦物料水分降低堵塞状况减轻磨机的现有级配将承受不了,所以没有对其更换。二 生产期间出现的问题及解决的方法: 2、同时对六七号磨机的入磨物料、出磨物料、选粉机回粗、B收尘的物料、水泥成品、在磨机运转正常的情况下进行取样,做80um、200um、及比表面积以计算磨机的循环负荷和选粉机的选粉效率。测量结果见下表: 表2 六七号水泥磨各点物料筛余一览表 3、从以上数据可以看出六七号磨机的运行状况尚可循环负荷适中,六号稍微偏高一点,磨机和选粉机作为闭路粉磨系统的两部分是互相联系和影响的,维系它们之间的相互关系是循环负荷。从选粉机的角度来说,希望选粉效率要高,而选粉效率随循环负荷的增大而降低。但从磨机的角度来说,则必须增加磨内料球比,加大磨内物料流量,才能达到较高的粉磨效率。如果循环负荷过大,磨内存料过多,降低了研磨体的冲击力,反而会降低磨机的粉磨效率。这就要求必须选择一合适的循环负荷,在成品细度一定的情况下,必须保证适合的出磨细度,水泥成品中3~30um的细颗粒要有一定的数量,才能达到较高的质量和产量。所以循环负荷要控制在一个合理的范围。六号辊压机的工作状况不是太理想,从入磨的筛余可以看出,正常入磨物料80um的筛余在60%左右为最佳,所以六号辊压机需要做一下调整。调整前的工作参数:辊压机的左右侧液压压力分别为7.5Mpa;活动辊电流26A,固定辊电流27A;左侧辊缝23mm右侧辊缝15mm;两个辊缝不同是由于位移传感器设定的参照物不同,所以测定值有所差异,再者粉碎作用主要决定于粒间的压力而不决定于两辊的间隙。调整后的工作参数为:工作压力调整到8.0Mpa;辊压机电机电流上升2个安培。调整后打开观察门观察挤压效果良好料饼密实。七号磨机整体比表面积偏低,需要做进一步的检查,但辊压机工作状况良好,说明水泥磨前面的设备工作状况正常。 三 水分测定与筛余曲线绘制 1、水分的测定 (1) 我们对六七号水泥磨使用的原材料进行了水分测定,样品的取样地点是二期水泥配料站。测定结果见下表3: 表3 不同物料水分测定值 2、七号磨机的筛余曲线入磨物料的综合水分1.83%明显偏高,大大的超过了磨机所允许的1%的指标,因为入磨综合水分的偏高使得入打散机溜子经常堵塞,内筒筛板堵塞严重,造成打散分级设备工况恶化循环负荷加重,使磨机的产量和运转率大大下降,随要求品保要严格控制进厂的辅材水分努力降低入磨的综合水分。 鉴于六七号磨机的状况,我们对两台磨机停磨进磨观察,六号磨机内两仓料球比过高,进磨后看不到钢球,物料高出一个钢球的高度,正常情况下钢球应该高出料面露出半个钢球为最佳,随现场测量计算六号磨一仓填充率为28.7%二仓为29.0%;七号磨机进磨观察一仓钢球露出料面一半,说明填充率应该是可以的,测量计算一仓的填充率为31.2%二仓为29.2%;这种磨机的最佳填充率一仓为30%左右二仓为31%左右。随取七号磨样做了磨机的筛余曲线,磨机均采用急停的停磨方式,入磨共取样品24个做80um和200um的筛余。见图1。 图一 七号磨机的筛余曲线  1~8号为一仓,9~24号为二仓 图2 一仓的200um的筛余曲线图    (1)从以上的两个趋势图可以看出七号磨机的一仓粉磨能力还可以,特别是200um的筛余趋势图,筛余下降明显。说明一仓钢球级配和理粉磨能力正常。  (2)从二仓的趋势图观察,二仓前段筛余下降不是很明显,但趋势尚可,后段曲线平稳段长度适中,说明二仓的后段研磨能力还可以,整体研磨能力稍需加强,从上面的比表面积可以看出。需要补充部分小的的钢球,来增加二仓的整体研磨能力,减缓物料在磨内的流速,增加其粉磨时间。 (3)从七号磨机的两仓筛余由36.2%下降到9.09%,合计下降值为27.11%说明磨机的整体研磨能力还是可以的。 (4)由表2可以看出七号磨机的B收尘物料比表面积265m2/kg有些偏低,而我们在现场取样时发现B收尘的料有不少的量直接进入了成品输送斜槽,控制物料流向的三通阀板关闭不到位,造成部分的B收尘物料直接进入成品斜槽,从而导致了成品比表偏低,如果此物料比表高的话就可以部分或者全部直接进入成品,偏低就要入磨继续粉磨,我们现场把三通阀板打开整修让其关闭自如,避免漏料进入成品斜槽。 (5)根据以上情况分析决定给六七号磨机加球,六号一仓:φ40:5吨;二仓:φ17:3吨;φ15:5吨;七号二仓:φ17:3吨;φ15:5吨。 四 实物检斤: 通过一系列的检查及调整工作,两台磨机的运行状况也更加的稳定,比表也能达到品保的控制指标,粉磨P.O42.5级水泥水泥按照合同的约定,台时必须达到137t/h的产量稳定运行24小时,但是产量还是在130左右徘徊稍提产量比表面积就会降低,最后我们做了一下实物检斤,在入磨皮带76.23-7取料两米称重计算其实际产量,中控台时显示130t/h,而现场实际检斤台时在145t/h比中控高出15t/h。问题原因查出后业主也对熟料秤进行实物检斤,结果和我们标定的完全一样。随对熟料秤进行重新的砝码标定。产量稳定在137t/h比表面积合同要求340m2/kg,实际比表在365m2/kg左右全部合格考核顺利结束。 五 结语: 生产性能考核是一项细致而又繁琐的工作,在生产中要对任何一个操作参数、工艺布置、现场所有设备的运转状况做到心中有数,才能有的放矢及时的查找出故障隐患,发现问题快速解决,为设备达标创造条件,确保考核工作的顺利结束。
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立磨运行的常见问题以及解决方案

1970-01-01
一. 立式磨机振动的原因及处理:   1. 测振元件失灵:    磨辊刚降下便出现振动,操作各程序和个参数都正常,而且现场并没有感觉到振动,后经检查发现测振仪松动,重新拧紧,开磨正常。  测振仪松动是常事,这时中控操作画面各参数均无异常,现场无振感。预防发生此事要求平时巡检多注意,并保持清洁。    2. 辊皮松动和衬板松动    中控振动偏大,现场发现磨内出现有规律的振动和沉闷的声音,紧急停磨,入磨检查各夹板螺栓均无明显松动,磨内有无异物,一切正常,进磨才发现一辊皮松动。  辊皮松动是振动很有规律,因磨辊直径比磨盘直径小,所以表现出磨盘转动不到一周,振动便出现一次,再加上现场声音辨认,便可判断某一辊出现辊皮松动。  衬板松动,一般表现出振动连续不断,现场感觉到磨盘每转动一周便出现三次振动。 当发现辊皮和衬板有松动时,必须立即停磨,进磨详细检查,并要专业人员指导处理,否则当其脱落时,必将造成严重事故。    3. 液压站N2囊的预加压力不平衡,或过高或过低    当N2囊不平衡时,则各拉杆的缓冲力不同,使磨机产生振动。过高、过低则缓冲板能力减弱,也易使磨机振动偏大,所以每个N2囊的预加载压力要严格按设定值给定,并定时给其检查,防止其漏油、漏气,压力不正常。    4.喂料量过大、过小或不稳    磨机喂料多,造成磨内物料过多,磨机工况发生恶变,很容易瞬间振动跳停。因废料仓不能使用,开磨时吐渣直接入磨,降磨辊后振动偏大,同时表现料层厚度大,入口正压,这是因为开磨时吐渣多,加上皮带秤喂料,入磨喂料变多而造成。这时应大量减少皮带秤喂料,等吐渣正常后,再加至正常。  喂料量过小,则磨内物料太少,料层薄。磨盘与磨辊之间物料缓冲能力不足,易产生振动。立磨试生产时,因机械需要要求按70%喂料,则喂料偏小,这是试生产中立磨振动大的原因之一。所以可通过喂入大颗粒物料来保证磨机平稳运行。  不平稳物料使磨内工况大乱,易振动,要实现立磨操作的平稳,其重要因素之一是使物料平均平稳喂入。    5、系统风量不足或不稳    当窑减产至200t/h时,磨机一启动便产生大量吐渣,两分钟不到便振动跳停,以为热风口积料多,但清理干净后,磨机仍启动不起来。原因分析:因窑尾废气过来较少,磨机因风量不足而振动。这时只有要求窑加产,并尽量减少磨机喂料量,才能开启磨机。或增加冷气挡板开度(或循环风挡板开度)。  窑磨操作要求一体化。磨机操作会影响窑,同时窑操作也会影响磨机。有时窑工况不稳,高温风机过来的风量波动,同时也伴随风温变化,使磨工况不稳,易产生振动,这是可通过冷风和循环风挡板的调整,保证磨入口负压稳定,并尽量保证磨机的温度稳定,使磨机工作正常。    6、研磨压力过高或过低    立式磨机可以明显感觉到研磨压力上升对磨机振动的影响,当喂料量一定,压力过高,就会产生研磨能力大于物料变成成品所需要的能力,造成磨空产生振动。相反压力过低造成磨内物料过多,产生大的振动。    7、选粉机转速过高    试生产初期,转子转速一般不设定在最大。因为此时喂料量和风量都很少,当选粉机转速过大,易产生过粉磨,使磨内细粉增多,过多的细粉不能形成结实的料床,磨辊‘吃’料较深,易产生振动。所以磨机在没有达到设计的产量时,要求入磨物料的颗粒偏大,易于操作。    8、入磨温度聚然变化过高或过低    当高温风机出口温度发生变化,磨机工况就会发生变化,过高使磨盘上料床不易形成,过低不能烘干物料,造成喷口环堵塞等,料床变厚使得磨机产生异常震动。  出现这种情况通过调整磨内喷水,增湿塔喷水,或掺冷风、循环风、稳定磨机入口、出口的温度,稳定磨机工况。    9、出磨温度聚然变化的过高或过低    立磨一般都是露天的,环境对其影响非常大,当下大雨暴雨,使磨机本体和管道温度聚然变化,出口温度迅速降低,这是极易造成磨机跳停,必须进行迅速调整:升温、拉风、减料调整至正常。出磨温度同时受入磨物料多少、成分的变化而变化,变化大时,就需要调整喷水、喂料和各挡板开度来稳定。  出口温度过高,易出现空磨,物料在磨盘上形成不了结实的料床,产生振动,过低易堵塞喷口环等,也易产生振动,这时需要调整入口温度、磨内喷水,也可适量加、减产量。    10、喷口环堵塞严重    当入磨物料十分潮湿,掺有大块、风量不足、喂料过多、风速不稳等都会产生喷口环堵塞,堵塞严重时,使磨盘四周风速、风量不均匀,磨盘上料床也就不平整,产生大的振动。这时需要停磨清理,再次开磨时要注意减少大块入磨,增加风量,减少喂料,同时保持磨工况稳定,防止喷口环堵塞。    11、入磨锁风阀影响    当锁风阀堵塞,无物料入磨,则造成空磨因而会产生大的振动。 当锁风阀漏风,也会产生异常振动。   12、磨内有异物或大块    平时要注意磨内各螺栓是否松动,各螺栓处是否脱焊,包括锁风阀。荻港和池州都曾出现三道锁风阀壁板脱落,而引起磨机振动。当发现有大铁块在磨内时,应及时停磨取出。即使他不影响振动跳停,也会对磨机造成伤害,例如对挡板环的损坏。因磨机产能大,一般铁块不容易发现,最后破坏了挡板才知道。  大块入磨,除了可能堵喷口环外,还有可能打磨辊,产生振动大,所以要杜绝大块入磨。     二、立磨细度跑粗的原因及处理   1、选粉装置的转速调整不当    调整选粉装置转子转速是最普通的调整细度的方法,也是最重要的一种方法。通常改变细度:首先想到的是调整其转速,跑粗时则增加转速。    2、通风量过大    在试生产中,用热风炉或投料较少时,磨机内部通风小,选粉机转速设定为70-80%,细度基本就可以达到。随着窑尾热风的增加,磨内通风增加,EP风机挡板加大,细度就会上升,这时应逐渐加大选粉机转速,保证细度合格。  例如:当窑投料至满负荷时,窑尾风量很大,甚至出现EP风机开到100%,磨入口还是出现正压,这时细度容易变大,即使选粉机加至极限也不能使细度合格。这时可以考虑开磨旁路挡板,但这种方法比较危险,易使磨机跳停。所以必须小心翼翼,每开1%就得观察较长时间,保证磨机平稳运行,在一定的范围内可降低细度,这种方法仅限于风量过大时。    3、研磨压力小    立式磨机压力可在中控给定,一般开磨时压力设定为最小,随着产量上升,必须逐渐加压,否则因为破碎和碾磨的能力不足,而产生跑粗现象。    4、温度影响    磨机出口温度快速上升,或保持较高的温度,出磨物料也可能跑粗,因为温度上升的过程中,改变了磨内流体速度和磨内物料的内能,增加细料做布朗运动出现偏大的物料被拉出磨体。这可能是窑尾风温、风量变化或入磨物料水分变化而形成的这时可调节磨内喷水解决。磨机与增湿塔串联的工艺线,可调节增湿塔喷水,在风量允许的情况下可掺循环风或冷风。  入磨不稳易使磨内工况大乱,风速、风量波动,造成间断跑粗。解决方法:稳定入磨物料量,保证适量的研磨压力,或适量降低产量。    5、入磨物料易磨性差    入磨物料强度和硬度大,或物料颗粒直径大,难以破碎和粉磨,加上停磨循环次数增加,最终表现为磨内物料过多,解决方法: a.改善入磨物料的易磨性和直径; b.适量加量; c.适量降低产量。    6、设备磨损严重    磨机长时间运转后,选粉装置叶片、磨辊辊皮、磨盘衬板、喷口环等都会受到不同程度的磨损,这种磨损可导致磨机细度跑粗。  选粉装置、喷口环等平时要注意维护,损坏严重时要及时更换、修补。    7、设备故障而产生跑粗   选粉机坏,出现物料跑粗,在无法恢复选粉装置的一段时间内,操作员采用控制压力、风量、温度,使其细度降至21%左右,基本可供窑煅烧。  通常细度跑粗并不是某一种原因造成,同样降低细度也不是只用一种方法,可找出跑粗主要原因,针对这个原因,采取方法,并且可使用别的方法来弥补此方法的不足,以达到降低细度的目的。    三、入磨物料堵塞的原因及处理   回转阀堵塞后,清理都非常危险,十分费力,严重制约生产。堵塞的原因和处理方法主要有下列几项:    1、 被卡石块    立式磨机回转阀,有时卡大石块,造成回转阀体不动作,但滑动联轴节的特殊功能使电机并立即跳停,造成入磨皮带继续运转而堵料,解决这个问题主要是减少入磨物料中的大块。 平时生产中因锁风阀的机械故障而产生堵塞的现象不多,但不排除可能性,所以在平时要注意对其保养和巡检,及时发现问题及时处理。   2、 料粘度大,潮湿易积料   原料磨入磨物料由多种成分组成,每种成分水分、粘性都不同。矿山早期开采的石灰石表面一层,非石灰石物质含量偏高,这批物质颗粒小,粘性强,水分大时容易积料。
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水泥厂设备故障的应急处理案例

1970-01-01
水泥生产过程中经常遇到设备突发故障,此时由于未到计划检修时间或没有备件,往往需要对设备故障进行应急处理维持生产的正常运行,以等待计划停机检修或备件。本文介绍几个设备故障应急处理案例,与同行交流探讨。 1 MPS5000B立磨辊体磨损后的应急处理   MPS5000B生料立磨每个磨辊有12块衬板,挡圈是一个整圈,压板共24件,每块衬板由挡圈及2个压板固定,衬板安装示意见图1。 图1 磨辊衬板安装及辊体磨损示意       2013年7月份,磨机运转过程中,中控操作员发现磨机振动值及电动机电流稍有升高,但波形出现规律的峰值,并且两者的峰值基本相对应;到立磨旁边听磨机声音,由于噪音较大基本听不出什么异常。根据经验,分析认为是磨辊衬板松动后周期性冲击磨盘,造成磨机振动及电动机电流出现周期性的峰值。   利用库满停机检查,发现有一块磨辊衬板的2条固定螺栓松动,紧固螺栓后用撬杠仍可以撬动衬板。此时分析认为可能是这块衬板与辊体接触面处出现较大磨损、变形,衬板固定不牢固。用塞尺测量接触面A、B处间隙,B处接触面符合要求,A处有5mm间隙。拆开衬板后发现,该衬板下面的辊体磨去10mm左右,辊体在靠挡圈侧及压板侧分别形成宽约5mm及25mm的翻边(见图1中翻边1及翻边2)。其他11块衬板及对应的辊体正常。由上述检查可知,辊体表面的磨损及翻边造成了衬板固定不牢固。   按照正常程序修复辊体需要2天,时间不允许,只得应急处理:用氧气割掉2个翻边,磨光机修磨接触面及气割处毛刺、高点;在A处接触面垫5mm厚的Q235钢板(见图2),长、宽根据具体位置定,使衬板稍向压板侧移动,定位稳固,然后紧固衬板固定螺栓。 图2 磨辊衬板应急处理后示意   经以上处理开机后,磨机振动及电流恢复正常,磨机运转1天、2天、4天、8天后定时按图纸要求停机紧固衬板固定螺栓,以后每月检查紧固螺栓,正常运转至年底大修,说明上述应急处理是可行的。 2 MPS5000B立磨边衬板固定螺栓频繁断裂的应急处理   生料立磨工作时,磨盘衬板和边衬板会发生正常磨损。当边衬板磨损到Φ57孔时,边衬板固定螺栓会受损断裂。此种情况下,若只是更换边衬板,新边衬板与磨盘原有衬板表面形状不一致而形成台阶,立磨开机后易产生振动。为此,我们对固定螺栓损坏的边衬板现场应急处理,维持边衬板的使用,具体方法:   拆除边衬板螺栓,用磁力钻平钻头将Φ57沉孔钻深,深度由25mm加深到55mm,螺栓长度由M100缩短到M70(见图3)。这样处理后,磨辊及物料摩擦不到边衬板固定螺栓,生产得以维持正常进行。此方法也可用于新边衬板安装时。 图3 立磨边衬板磨损螺栓沉孔加深 3 皮带机减速机高速轴漏油的应急处理   立磨入磨皮带机运转过程中,发现减速机高速轴漏油。利用库满停机时间拆开高速轴压盖,发现骨架密封唇边磨损,高速轴表面磨损出宽3mm、深0.40mm的沟槽。对此,我们采取应急处理:   骨架密封厚度15mm,拆下压盖用车床将骨架密封挡边车薄5mm,压盖密封槽深度由18mm加深到23mm(见图4)。此法使得骨架密封在高速轴上的安装位置向外移动5mm,避开高速轴上的沟槽。经此处理,解决了漏油问题,可以正常生产,等到计划检修停机时,再彻底处理高速轴上的沟槽。  图4 皮带机减速机高速轴的密封 4 预热器旋风筒锥体测压管负压低的处理   5000t/d生产线双系列五级预热器的C5旋风筒锥体负压一般是-2200Pa,运行中发现,C5A负压正常,C5B负压-800Pa左右且波动较大,C5A及C5B旋风筒温度等正常。检查测压管路后拆下测压管路上的丝堵,用钢筋捅原Φ32钢管内部后,C5B负压达到-1300Pa左右,但短时间后负压又降低。分析认为,是原钢管局部磨透后被物料部分堵塞,造成负压偏低。   常规解决方法是打掉原Φ32钢管周围浇注料后更换原Φ32钢管,这需要长时间停窑。我们采取了应急处理:   拆下四通及法兰,在Φ32钢管内部套装Φ25钢管,Φ25钢管上端与法兰焊接,下端与原Φ32筒平齐(见图5)。这样处理后,预热器C5B旋风筒负压正常。 图5 旋风筒锥体测压示意
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